我國多晶硅產業清潔生產路線圖
工艺提高后,完全能够实现清洁生产产业发展早期,生产规模小,副产物处理技术不完善,部分副产四氯化硅通过水解及储存等简单的处理方式,给行业带来负面影响
伴随产业范围扩大,简单的副产物处理方式已不能适应大规模生产需要,为降低生产成本,实现安全环保生产,以中硅高科为代表的企业深入研究4氯化硅氢化技术,将其转化为原料三氯氢硅,实现了多晶硅生产系统的闭路循环,以此降低多晶硅生产成本
舆论误导 2007年,中国首次成为世界第一产品生产大国,当年多晶硅产量11 0吨,突破千吨大关,中硅高科当年产量506吨,约占全国50%,列首位,成为业内外关注焦点
2007年8月,国内某期刊发表《产业真相》,2008年 月9日,美国某知名媒体援用该文的主要观点,发表题为《中国太阳能生产厂家将工业垃圾倾倒在厂后》的报导,大肆渲染中硅高科 00吨生产线调试进程中的一次偶发阀门泄漏事件,引发不了解多晶硅行业内幕的相关人士的误解, 声讨多晶硅 之声不绝于耳此报道到目前仍成为证明多晶硅污染的 依据 之一
针对此报导,国家环保部曾屡次、随机地到现场调查,当地环保部门也进行了长达2周的现场突击检测,最终得出 中硅高科 三废 全部达标排放 的重要结论2009年,中硅高科获得国家 环境保护突出贡献奖 ,2010年获 全国环保优秀品牌企业
严格的核查及客观的结论,已经为中国多晶硅企业正名,正是在此基础上,2012年 多晶硅节能环保新技术、装备及产业化 荣获国家科技进步二等奖,这一目前行业最高奖项,成为行业发展的标志性事件
多晶硅副产物的处理措施 有关多晶硅污染的报道,主要集中在四氯化硅的处理上美国媒体发出 四氯化硅倒在地里会寸草不生 的言论可实际上,4氯化硅既是多晶硅生产的主要副产物,也是多晶硅生产原料的主要来源之一近几年,随着4氯化硅冷氢化等技术研发与推行,实现了将多晶硅生产过程中产生的95%的副产物4氯化硅氢化转化为三氯氢硅原料,剩余约5%含杂质四氯化硅经提纯后用于生产气相白炭黑或其他有机硅产品,真正做到物料闭式循环利用,既有效解决了副产物处理难题,也下降了生产成本,消除了四氯化硅的污染隐患
多晶硅 三废 处理措施 事实上,多晶硅生产的 三废 成份简单,处理容易多晶硅还原尾气主要含有氢气、氯化氢、三氯氢硅、4氯化硅等成分;废水为废气淋洗水、纯水制备排水等, 含盐酸,呈酸性;废渣为硅粉、二氧化硅、石灰石渣等,无害、不溶,属一般固体废物
通过用水或碱性水对废气进行淋洗,利用氯硅烷极易水解和酸碱中和的原理,将废气中的主要成分水解成二氧化硅和盐酸,盐酸与碱反应形成中性水,进一步处理后达标排放;二氧化硅通过压滤固化后运至政府指定垃圾场或填坑铺路
氢化技术取得突破是形成多晶硅生产过程物料封闭循环的基础,现在国内大部分千吨级规模的工厂都有 尾气干法回收 系统,环境影响评价和监测系统完善,不存在 高排放
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