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日前,笔者到抚顺石油二厂采访时,在生产运行部的报表上看到这样一串递减的数字:新鲜水单耗从去年年初的1.1吨/吨原油降到目前的0.718吨,总水耗从去年年初的1. 5吨降低到1.14吨,月耗水从4 万吨降到 . 5万吨,全厂综合能耗比去年同期降低0.58个能耗单位达84.25千克标油/吨,动力消耗同比下降0.55个百分点……
作为有着68年历史的石油二厂节能节水工作有三难:首先就是建厂时间长,装置老旧;第二就是厂区占地总面积达 25公顷,管理摊大面广;而且石油二厂还承担周边企业和居民的用水,由此也造成了第三难,就是输送流程长,各项损耗大。他们是如何克服困难,取得节能节水的佳绩呢?简而言之,就是通过全过程管理、全员参与、全方位控制来打开节能节水工作良好局面。
全过程管理
管理是一切生产活动的灵魂。石油二厂面对重重困难,从实施高质量的管理手段和方式入手。他们首先建立厂、部门、车间、班组节能节水管理构架,同时制定并完善了一系列节能制度、节能标准和奖惩办法小学7744人,形成了节能有标准、节约有奖励、浪费有惩罚的节能工作运行机制。在此基础上,他们实行节能节水目标承包,加大了节能节水工作完成情况的考核权重,对专业部门与车间进行职责考核,完不成月度和年度节能节水指标的扣减奖金,同时设立节能节水单项奖,严考核、实兑现。
该厂将蒸汽生产纳入到计划管理,并且多次与产汽大户——重油催化装置和南催化装置签订产汽状,为增产蒸汽建立激励机制。他们通过控制重油催化装置再生烟气中CO含量,减少余热炉瓦斯用量;将烟道旁路安装水封,减少烟气泄露量;严格热工系统的平稳操作,搞好外取热及中压汽包操作条件等措施努力增产蒸汽,促使该装置产汽量在165吨/时以上。
全员参与
员工是节能节水工作*终的执行者。为使节能工作真正落实到班组,细化到岗位,到员工,石油二厂以班组为着力点,建立了以班组经济核算为基础的管理考核机制,引导职工人人细算成本效益账,个个开动脑筋为降本增效出力。重催车间开展了“节能龙虎榜”活动,针对处理量、产汽量、发电量等指标开展竞赛奖励考核。车间操作员为了让 .5MPa蒸汽多外送,不放或少放入1.0MPa蒸汽中,每班对外联系不下十几次。管车间开展了万米管线无泄漏活动,分片包干、专人负责,把泄漏率控制在0.25%。以下。
“只要设备一停,员工就随手把蒸汽关掉,设备低负荷运转现象也杜绝了。”一位车间主任介绍说。现在,无论是机关还是基层装置,到处可以感受到“节约能源从我做起”的浓厚氛围。
全方位控制
如果说精细化管理是实现节能节水的前提,先进的技术工艺则是实现科学节能的根本途径。石油二厂利用技术进步这把利刃,立足现场,不断因地制宜地挖掘节能工作的潜力。
一是动态调整优化方案。焦化装置的员工打破常规,摸索出一套具有本装置生产特色的操作方案。根据书本上介绍,加热炉的火焰要蓝火苗、短火焰,他们总结出黄火苗、软火焰的操作方法,能在保证加热效果的基础上节约大量燃料。二是攻克技术瓶颈,优化生产操作。该厂南催化装置的余热锅炉原来无法满足生产需要,有关方面和工艺技术人员通过调整操作、提高中低压蒸汽压力、停炉进行解体检查和清垢等操作后,产出了高品质、足量的过热蒸汽。仅此一项每天就可节省 .5MPa蒸汽120吨,节支2力图为大家打造一个最优秀最专业的绿色健康游戏平台.4万元,每月可多创效益72万元。三是小改小革增添节能节水工作活力。南、北蒸馏表面蒸发空冷除氧水回收循环利用项目,日节约除氧水240吨;重催除铁器线圈冷却水回收利用项目,日节水 60吨。
“我们今年节水改造项目有11项,如果这些项目顺利实施,每天可节水1000吨,现在有7个项目上级部门已经批复,将马上进入实施阶段,对于企业的节水工作会起到推波助澜的作用。”该厂节水工作的一位负责人踌躇满志地对笔者说。
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